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工程塑料

調(diào)整工藝配方 大慶石化總廠ABS國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑

November.15
中國(guó)化工報(bào)
  裝置還是原來(lái)的裝置,前后生產(chǎn)單元也未做改變,大慶石化總廠只是通過(guò)調(diào)整參數(shù)和工藝配方,使ABS裝置接枝聚合反應(yīng)時(shí)間由原來(lái)的7.5小時(shí)縮短為6小時(shí),從而將這個(gè)單元的產(chǎn)能提高了36.4%,每年可增加效益993萬(wàn)元。 
  11月1日,大慶石化總廠自主研發(fā)的'6小時(shí)接枝聚合工藝'實(shí)現(xiàn)正式工業(yè)化生產(chǎn)一個(gè)月,經(jīng)檢測(cè),產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),其中沖擊強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度都優(yōu)于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)稱,該技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,使中國(guó)石油在這個(gè)領(lǐng)域擁有了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新工藝技術(shù),ABS整體生產(chǎn)技術(shù)水平邁上一個(gè)新臺(tái)階。
  大慶石化總廠于2004年自主研發(fā)成功'小粒徑PB聚合、附聚、高膠接枝技術(shù)',ABS裝置規(guī)模由年產(chǎn)5萬(wàn)噸增加到10.5萬(wàn)噸,但接枝聚合單元反應(yīng)時(shí)間為7.5小時(shí),與世界先進(jìn)水平相比存在一定差距。為了提高ABS裝置產(chǎn)量,降低裝置能耗和生產(chǎn)成本,向世界先進(jìn)水平看齊,該廠針對(duì)如何縮短接枝聚合反應(yīng)時(shí)間進(jìn)行了大量研究和開(kāi)發(fā)。在不改變裝置現(xiàn)有設(shè)施和凝聚、干燥、摻混造粒等工藝及操作條件的前提下,科技人員選擇新型氧化—還原體系,優(yōu)化乳化劑種類,不斷篩選適宜的聚合反應(yīng)溫度和攪拌強(qiáng)度等操作控制條件,采用同一批附聚膠乳進(jìn)行了47批次接枝聚合試驗(yàn),最終確定了6小時(shí)接枝聚合配方。
  這項(xiàng)技術(shù)的成功應(yīng)用,不但使接枝聚合單元產(chǎn)能提高36.4%,而且將ABS整個(gè)裝置產(chǎn)能提高了7.14%,每年可增加銷售收入3696萬(wàn)元,增效993萬(wàn)元。同時(shí),年可降低生產(chǎn)成本116萬(wàn)元,為該廠裝置將要進(jìn)行20萬(wàn)噸改造減少了2套接枝聚合系統(tǒng)的建設(shè)投資,價(jià)值2000萬(wàn)元。新工藝還進(jìn)一步改善了產(chǎn)品質(zhì)量,特別是在降低產(chǎn)品黃度方面有明顯效果,有望提高大慶石化總廠ABS的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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